隱蔽工程一旦覆土,PE燃氣管的走向就像人的經(jīng)脈,偏了半寸,后期都可能引發(fā)漏氣、檢修難、甚至整段報廢。上周驗收,我們就在廚房櫥柜下方發(fā)現(xiàn)一段DN63 PE燃氣管水平偏移12 cm,超出規(guī)范允許值5 mm,立即被監(jiān)理叫?!,F(xiàn)場不吵不鬧,先拍照、后畫圖,把偏差段兩端坐標、埋深、管徑、壓力等級(SDR11,PN1.6 MPa)全部記錄,再按“零開挖糾偏—局部重熔—全程復壓”三步走,24小時內(nèi)完成整改,復檢一次通過,現(xiàn)將全過程拆解,供同行抄作業(yè)。
第一步,零開挖糾偏。先用管線儀把整根管重新掃一遍,確認只有這一處“S”形彎,其余段筆直。隨后在兩端的原熔接端口處,各開挖一個60 cm×60 cm的工作坑,露出承口后,把管身周圍的砂層掏成“懸空”狀態(tài),利用pe管柔性,用手動葫蘆緩慢回拉,讓偏差點回到設計軸線。回拉過程每5 cm測一次坐標,直至誤差≤2 mm。注意:回拉力不得超過管材屈服強度的50%,防止拉薄管壁。
第二步,局部重熔。由于回拉后管身出現(xiàn)輕微扭力,我們決定把原熱熔接口切除,重新做兩段短管過渡。切口必須平整,用刨刀將氧化皮刮凈,管端錯邊量控制在壁厚10%以內(nèi)。熱熔機溫度210 ℃,吸熱時間壁厚×10 s,冷卻時間≥4 min。熔接完成立即用超聲波測厚儀抽檢,焊縫高度高于管外壁0.5~1 mm,無氣孔、無裂縫,方可進入下一步。
第三步,全程復壓。整改段兩端封堵后,注入壓縮空氣,先升至0.6 MPa穩(wěn)壓1 h,壓力降≤0.05 MPa為合格;再注水做強度試驗,1.5倍設計壓力(2.4 MPa)穩(wěn)壓2 h,無滲漏、無可見變形為合格。試驗完畢,把數(shù)據(jù)寫進《PE燃氣管道整改記錄表》,監(jiān)理、甲方、施工方三方簽字,拍照存檔,方可回填?;靥钣眉毶?,粒徑≤5 mm,分層夯實,每層20 cm,密實度≥90%,上方加黃色警示帶,再澆5 cm厚混凝土保護板,防止后期裝修打釘。
最后算筆賬:本次整改共開挖2處、熔接2道、耗材3 m短管,人工加設備不到3000元;若當初放線多花10分鐘,成本可省80%。教訓寫進交底:燃氣PE管放線必須雙控——儀器坐標+彈墨線,彎曲半徑≥25D,轉(zhuǎn)彎處設固定墩,覆土前再做一次竣工掃描,把偏差消滅在隱蔽之前。


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